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蒸汽減壓閥為什么不穩定   發布時間:21-08-23

蒸汽減壓閥的出口壓力波動頻繁超出范圍,甚至失去調節功能已經成為供熱工程中極為普遍的問題。 
經過長期觀察,發現主要原因之一不是閥門本身,而是系統中冷凝水的侵入。 
通過對減壓結構及其相關效果的研究,由于閥門自身結構的特點,閥門內的冷凝水滯留是不可避免的。 
對減壓閥工作原理的每一個細節進行分析,發現冷凝水對閥門的調節壓力功能是破壞性的。 
系統冷凝水的分離和排除,即最大程度保證正常干度的蒸汽供應,是減壓裝置穩定運行的關鍵。 
這提出了減壓裝置設計的基本要求和相關措施。 
同時更重要的是要認識到減壓裝置z的直接對象多為壓力容器。 
超壓對設備的工藝溫度、產品質量和設備本身的安全構成直接威脅,必須認真對待。
我從操作人員那里聽到了這樣的反應:國產減壓閥質量不好,后級壓力往往不穩定,壽命太短,用后不久就不能工作。 
由于減壓閥失控,安全閥泄壓引起刺耳的鳴笛聲。 
這不僅浪費能源,而且直接影響設備的安全運行。 
部分單位使用進口閥門,使用一段時間后仍出現上述問題。
通過大量失控裝置排查,當然不是排除閥門本身有問題。一個常見的現象是閥門內有大量的水。其中許多是最近才使用的新閥門,系統設計沒有采用冷凝。 
有效去除水分的措施。 
試驗證明,排除冷凝水后,大部分閥門可以投入正常運行,由此得到啟示:冷凝水是減壓裝置失控的主要原因嗎? 
通過思考,明確了研究方向。一、首先要了解減壓閥的結構上是否存在凝結水沉淀的可能? 
什么部分? 
第二,要解決冷凝水是否對穩壓調節功能有破壞作用?
 1 減壓閥的結構和冷凝水積聚的可能性
 應該說減壓閥是一種結構比較復雜的閥門。閥內的一個閥內有兩個功能完全不同的先導閥和主閥。有必要詳細了解它們的結構和相關功能。 
以國內最常用的Y43H系列活塞減壓閥和進口先導閥式減壓閥為例進行比較介紹。
 1.1 主要結構及相關區別從圖中可以看出,無論是國產的還是進口的,雖然結構不同,但由調節彈簧總成、先導閥總成、主閥總成和調節通道四部分組成。
 1.1 .1 調節彈簧總成和先導閥總成:除先導閥閥芯形狀不同外,一個是截錐體,一個是球體。
 1.1.2 主閥總成:結構完全相反
 國產主閥閥芯布置在閥座下方,進氣方向低進高出,呈水平S形;
進氣主閥的閥芯安裝在閥座上,進氣方向

 1.1.3 圖1中的調壓通道α、β、γ,圖2中的a、b、c分別為形式多樣
 國產閥門的調壓通道均預置在閥體內部,進口閥門的調壓通道均采用銅管與閥體外部相連。
 1.1.4 β通道和b通道的功能區別
 國內的β通道是從先導閥的環形蒸汽腔直接連接到下面的活塞缸上腔,
入口b通道是閥體上一個很細的孔,連接主供汽通道和下游出口。這個頻道有一個特殊的功能。它不僅與主膜片下腔形成壓差,而且有助于主閥膜片。 
運動還可以將部分殘壓蒸汽和冷凝水排到下游出口管段,更有利于主閥快速關閉。



蒸汽減壓閥注意事項:

 1 不要隨意拆卸減壓閥,否則會影響減壓閥的正常使用。
 2 配管前,將配管清洗干凈,拆下
 3 減壓閥進口前加裝100目或同等規格的濾網。 
否則會影響閥門的性能,無法實現正確的壓力控制。
 4 在減壓閥后安裝安全閥。 
否則,由于意外過壓,不會發出安全警報,損壞設備。
 5 在減壓閥前后安裝壓力表。 
否則會影響正常壓力的設定和控制。
 6 在減壓閥前安裝疏水閥,防止冷凝水積聚。 
否則冷凝水不能及時排出,影響閥門性能或引起其他不良后果。
 7 安裝電磁閥等快速開關閥時,與閥門的距離減壓閥應至少3米。 
否則可能壓力波動過快,導致減壓閥不能實現正常的減壓功能或大大縮短減壓閥的使用壽命。
 8 在一二-級減壓系統,兩個減壓閥之間的距離至少為3米,否則可能影響正常使用,無法實現正常減壓。
 9根據流體的流動方向,正確安裝,否則會影響正常使用。
 10 減壓閥上不得放置重物或劇烈扭動、振動,否則機器會出現故障。
 11 減壓閥垂直向上安裝;安全閥的設定壓力應略高于減壓閥后的壓力,一般高10或0.07MPa;
 12 當減壓比很大時,多級減壓器安裝時應保證管道內流速≤30m/s。 
為了能夠方便地拆裝和更換減壓閥,其上下應留有足夠的空間
 蒸汽減壓閥使用說明
 警告1請勿裸手直接接觸閥體,否則可能會造成燙傷。緊急切斷閥用旁路清除所有異物和銹跡,否則可能導致減壓閥故障而不能正常工作。
 2 通過旁路管路的二次側壓力必須低于設定壓力。 
否則,通過旁通管路的二次側壓力高于設定壓力,導致安全閥跳閘。
 3 調節壓力時,輕輕移動調節螺釘。調整操作不當,可能會引起水錘、敲擊等現象,損壞減壓閥或其他設備。
 4 管道中的冷凝水應徹底清除。長期不使用時,應關閉減壓閥前后的截止閥。 
管道生銹可能導致故障
 5 對于帶手柄的機型,當確實需要手動操作時,應先按下手柄,然后旋轉調節;此時不要用力過猛或旋轉過快,以免損壞手柄。
 蒸汽減壓閥壓力調節程序
 按照以下步驟慢慢轉動調節螺絲完成設置。 
調整操作不當,可能會產生水錘或敲擊聲等,可能會損壞減壓閥或其他設備。
 1 關閉減壓閥前后截止閥.在安全閥不跳動的情況下,打開旁通管路截止閥并保持足夠的時間,以完成循環介質對管路中異物或鐵銹的吹掃和清除。 
吹掃完成后,關閉旁通管路截止閥。
 2 緩慢打開安裝在減壓閥前的截止閥,調節壓力后截止閥的開度減壓閥保持通過管線小流量。 
 3松開螺母,慢慢轉動調節螺釘,并觀察壓力表閥的后面,直到直到壓力升高所需要的設定順時針轉動,逆時針壓力下降。 
對于帶手柄的機型,由于手柄在正常情況下處于自己的位置,因此在調節壓力時,先將手柄壓下,松開,然后慢慢轉動調節螺釘,觀察后面最近的壓力表閥門直到所需的設置
順時針轉動手柄時,閥門后面的壓力增加;當手柄逆時針轉動時,閥門后面的壓力減小。 

 4 緩慢打開減壓閥然后關閉閥門,并按步驟操作
 3 進一步調節閥門后的壓力,直到種植到所需的設定值.
 5 調整完成后,擰緊螺母。 
對于帶把手的機型,拉出把手并使用內部裝置將其鎖定;如果手柄不緊,左右轉動手柄即可完成動作。


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